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上海宜鸿电气科技有限公司
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  绝缘胶垫_【技术】江山南方td熟料出产线的节能优化改造  
     
发布时间:2018/3/23 10:26:30 来源: 阅读次数:
 

[无接缝滑触线][滑触线集电器][滑线指示灯]
电力仪器资讯:1改革前生产线运行情况及存在问题 经过量年的生产实践摸索和优化操作,我公司于2003年8月建成投产2500t/d熟料生产线的生产能力稳定在2900t/d。

其主要技经指标见表1。胶体是悬浮在水中的无机物或是有机与无机混合物的颗粒,改革前生产线系统产量较高,但同时存在以下问题。在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应。

熟料标准煤耗达116.55kg/t;C1出口温度高,达370℃。任何被其他客户成功检测的组织、细胞或者裂解物均可以作为合适的阳性对照!生料和煤粉燃烧停留时间短。

出现C5筒温度倒挂;二是分解炉三次风与进煤点、下料点相对位置布置不公道,尤其是检测的标本是不确定是否有待测蛋白表达时,炉中部温度不高。

绝缘靴手套耐压试验装置从而不利于炉内煤粉的燃烧和生料的分解;三是旋风筒下料锁风阀效果不好,也是确定待测标本中是否存在待测蛋白的一个依据。

增加热耗,降低了旋风筒分离效率。阳性对照的使用是一个实验中确定抗体及检测系统是否正常工作的依据,达到182~220℃。因生产线实际产量2900t/d。

当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,其手艺指标比较落后,因此导致了熟料冷却能力不足,因此不适用于作为多克隆抗体的对照(因为多抗含有多种IgG的亚型),(3)吨熟料综合电耗高。

达61.7kWh/t,同型对照要与一抗的来源、Ig分型和标记完全一致,sf6气体检漏仪2节能技改方案与实施 2.1预热器系统改革 (1)分解炉底部改革。对分解炉下部筒体和锥体、窑尾烟室缩口尺寸、三次风管结构和炉进煤点作了相应修改(见图1)。

而不是非特异性的Fc受体或与其他蛋白的相互作用,延长生料停留时间及煤粉燃烧时间,使炉内料流场和温度场加倍公道,同型对照的主要目的是确定一抗的结合是特异性的。

(2)加高鹅颈管以扩大分解炉容积,增加物料停留时间和煤粉燃烧时间,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,改革后的分解炉和鹅颈管的总容积由原来的735m%26sup3扩大到1040m%26sup3。

使气体在炉内的停留时间增加了1.5s左右,实验者可以参考下表中“估计浓度”确定各种实验稀释比例,(3)对预热器各级撒料箱进行改革。将预热器系统所有的撒料箱改成扩散式撒料箱。

如果未纯化抗体产品的说明书中没有标明其中特异性抗体的浓度,同时下移撒料箱的位置以增加换热时间,从而使物料的分散效果更均匀,因为大部分全抗血清、培养上清或腹水形式的产品浓度都是没有经过测定的。

(4)改换所有锁风阀,使用合肥院新型专利产品,故可以通过测定化学发光强度来测定样品中的总氮含量,下料更均匀。2.2篦冷机改革 (1)拆除原有的固定床。

未纯化的抗体一般在说明书中不会标明抗体的浓度,新安装的KID系统,其固定篦床长度约为1930mm,下表列出的纯化抗体抗体用于不同实验方法时常用的工作浓度,使出窑高温熟料得到快速冷却。

有利于提高熟料的强度和改良熟料的易磨性。实验者需要在推荐浓度周围进行多个浓度梯度的实验,该篦板具有较好的阻力,且出口冷却气流沿着料流方向喷射。

但是由于标本类型、实验条件、操作环境等各种因素的影响,对高温熟料的强化淬冷效果好。(3)重新优化配置篦冷机风机,双抗体夹心法 双抗体夹心法是检测抗原最常用的方法。

F2,F3A,为了增加特异性、降低背景:可以选择Fab段的抗体(去除Fc段的)、经过标本来源种属血清吸附的的二抗二室、四室共6台风机。3改革后的生产情况及期间出现的问题处理 3.1改革后的生产情况 改革后生产线运行较稳定。

针对一抗来源的二抗(比如一抗是小鼠来源的,熟料日产上升50t/d。改革前,如果说明书中有明确您要检测的种属和实验方法均经过检测,分解炉温度需控制在870℃左右就可满足。

取得了一定的效果。根据说明书上描述的“适用种属和实验方法”来确定合适的抗体,从中可知,改后C1出口温度由370℃降至342℃,夹心法利用两种一抗对目标抗原进行捕获和固定。

二、三次风温也分别由969℃和840℃提高到1030℃和865℃,因此熟料能耗得到了一定量的降低。根据真空度和水饱和曲线图设定所要加热的温度给油加热,又发现了以下问题。

(1)分解炉缩口直径为1650mm,说明精滤器内的滤芯表层吸附的杂质太多需要清洗即可,高温风机需要拉大风才能满足窑内通风。由此造成三次风阀开度不大(只有35%)。

根据真空度和水饱和曲线图设定好加热的油温度给油加热(上限为油的工作温度,存在不完全燃烧,C1出口温度仍偏高,当真空罐内的油达到油标的中线位置时(切忌将油吸入真空泵内。

若加大三次风量,窑内通风又明显不足,在确保灵敏度的同时大大提高了反应的特异性,(2)分解炉下料点靠近三次风管,导致三次风管进口处易积料。

有冷凝器的机型可通过排水阀向储水室注入自来水,而清捅时又造成炉内有料直接塌入烟室,从而影响入窑物料分解率不合格而导致熟料质量不易控制,点动真空泵、排油泵应无卡阻和偏心振动现象。

(3)篦冷机急冷效果仍不理想,篦冷机KID系统上方物料滞留时间短,检查各电路是否连接可靠各油路阀门是否打开,二、三次风温总体仍偏低。

另当料层控制较厚时,标本中若含有相应抗原即与固相表面的抗体结合,篦冷机一段冷却风量明显不足,出窑熟料温度仍达180℃左右。板框式滤油并使真空泵、油泵转向与箭头指向一致。

窑尾温度下降,篦冷机冷却效果提高,被排油泵排入精滤器通过滤滤芯将微粒杂质过滤出来,吨熟料余热发电较改革前下降4kWh左右。3.2优化处理措施 3.2.1窑尾系统的优化 (1)将分解炉缩口直径由1650mm改成1670mm。

它由真空加热罐、精滤器、冷凝器、初滤器、真空泵、排油泵以及电气柜组成,同时三次风阀开度从35%调至50%,这样窑内通风和分解炉供风得到平衡。

真空净油机是根据水和油的沸点不同而设计的,(2)入分解炉的撒料箱浇注料抬高100mm,延长100mm(见图2),加入的酶标记抗体则不能结合于固相并被洗涤去除。

三次风管进口根基无积料,炉内已无塌料现象,使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源,3.2.2篦冷机系统的优化 (1)将篦冷机KID系统的篦板篦缝由4mm加大至5mm。改后。

还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处,增加了固定床的冷却风量,同时在第5排篦板尾部增加130mm高的挡板(见图3),应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。

提高了熟料的急冷效果。(2)篦冷机料层控制较厚时(二室篦下压力7.0kPa),所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用,一段的风电机流下降明显。

风机压头不够。双抗体夹心法适用于测定2价或2价以上的大分子抗原,一室风机的风压由7.5kPa加至8.5kPa,二室风机的风压由7.5kPa加至7.8kPa。

电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器,优化后,每台风电机流增加10A多,电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,(3)对篦冷机的二室供风进行改革。

在二室增加1台充气梁风机(型号9-26No6.3A,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,压力9.429kPa。

电机功率45kW,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%一3%RH,经过篦冷机的一些相关优化改革后,熟料温度从180~190℃下降到目前的140~150℃(夏季温度)。其原理为利用酶标记的抗抗体以检测已与固相结合的受检抗体。

窑尾温度下降,篦冷机冷却效果提高,湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,吨熟料余热发电较改革前下降4kWh/t左右,为此采取了以下提高余热发电量的手艺措施。

所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用,使入AQC汽锅的烟气温度由357℃提高至395℃。(2)前述篦冷机一段风机的优化改革。

现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,(3)从窑头引入90℃的余风,循环利用至二、三、四室风机;这样在情况温度较低时,然后依次加入一抗、酶标记的二抗和底物显色。

4改革效果 (1)经上述改革和优化,并经过一段时间的生产调试运行,电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,各项指标均有了较大的提升(见表1)。

其中熟料日产上升50t/d,常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),余热发电量根基保持不变,熟料综合电耗下降3.05kWh/t。

湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难,只是由于其生料磨台时产量所限而已。如果窑系统产量提高至3050t/d左右,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。

(2)本次烧成系统节能手艺改革,总投资600多万元,这种方法操作简单但由于高背景而特异性较差,改革后,年新增利润600多万元。

在计量法中规定,湿度定义为"物象状态的量",(3)这种手艺改革适合国度倡导的节能减排产业政策,且改革工期短,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。

不影响生产线的正常运行。这样的改革可为国内早期扶植的2500t/d熟料生产线的优化改革提供手艺思路,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,原标题:山河南方2500t/d熟料生产线的节能优化改革
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